煙道氣負(fù)壓蒸氨工藝簡介
由濟(jì)南冶金設(shè)備有限公司、清華大學(xué)和北京中潤天??萍辑h(huán)保有限公司共同開發(fā)的利用焦?fàn)t煙道氣余熱負(fù)壓蒸氨處理焦化廢水集成技術(shù)和成套裝置在北京大學(xué)通過鑒定。
負(fù)壓蒸氨是利用在負(fù)壓狀態(tài)下,降低了剩余氨水的沸點(diǎn)溫度,氨和水的相對(duì)揮發(fā)度提高,分離更加容易進(jìn)行的原理,實(shí)現(xiàn)蒸氨能耗大幅度降低的目的。通過真空泵抽吸實(shí)現(xiàn)蒸氨系統(tǒng)的負(fù)壓狀態(tài),蒸氨溫度由常壓蒸氨的104℃降低到70~80℃,進(jìn)料溫度降至60~65℃,蒸氨的能耗減少50%。利用焦?fàn)t煙道氣余熱負(fù)壓蒸氨處理焦化廢水集成技術(shù)和成套裝置已經(jīng)取得了國家發(fā)明專利:ZL 2012 1 0079169.1
1、技術(shù)的特點(diǎn):
(1)首次開發(fā)采用焦?fàn)t煙氣-剩余氨水熱管換熱器,實(shí)現(xiàn)了焦?fàn)t煙氣流股余熱的直接高效利用,降低焦化工序能耗,為焦化工藝過程余熱余能分布式高效網(wǎng)化利用提供了重要示范;
(2)首次創(chuàng)新開發(fā)的由斜孔塔板、內(nèi)置式分縮器、噴射式真空泵組成的高效負(fù)壓蒸氨塔,實(shí)了蒸氨過程的高效、低耗、低成本和高環(huán)境質(zhì)量保障能力的運(yùn)行;
(3)首次開發(fā)的射流氣浮除油技術(shù),除油效果明顯,有效保證負(fù)壓蒸氨和煙道氣換熱的長周期運(yùn)行,大幅度提高系統(tǒng)安全性和可靠性;
(4)本技術(shù)的成功運(yùn)行,使焦化廢水的處理成本(含蒸氨和生化處理)由50~60元/t廢水降至25~30元/t廢水,使廢水量減少25%,處理后水質(zhì)明顯提高,為焦化廢水實(shí)現(xiàn)資源化利用和嚴(yán)格排放創(chuàng)造了有力條件,具有明顯的企業(yè)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。
2、工藝流程

3、投資和效益(按照120萬噸/年焦炭規(guī)模,40t/h含氨廢水計(jì)算)
新建煙道氣余熱負(fù)壓蒸氨項(xiàng)目總投資約1500萬元,每年直接經(jīng)濟(jì)效益約1193萬元,投資回收期不超過1.5年。
4、專利證書

5、客戶案例
| 公司名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
| 山西孝義市金達(dá)煤焦有限公司 | 40t/h剩余氨水、焦?fàn)t煙道氣負(fù)壓蒸氨 | 1套 |
| 山東萬山集團(tuán)有限公司 | 20t/h剩余氨水、管式爐負(fù)壓蒸氨 | 1套 |
| 山東濰焦集團(tuán)薛城能源有限公司 | 60t/h剩余氨水、蒸汽再沸器10%氨氣 | 1套 |
| 山東寶鼎煤焦化有限公司 | 130萬t/a焦化成套設(shè)備60t/h剩余氨水、管式爐負(fù)壓蒸氨 | 1套 |
| 內(nèi)蒙古金石鎂業(yè)有限公司 | 120萬t/a焦化成套設(shè)備80t/h富氨水(碳銨工藝)管式爐負(fù)壓蒸氨 | 1套 |
| 唐山建龍簡舟焦化有限公司 | 80萬t/a焦化成套設(shè)備26t/h剩余氨水(焦?fàn)t煙道廢氣余熱) | 1套 |
| 濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)焦化廠 | 150萬t/a焦化成套設(shè)備45t/h剩余氨水(導(dǎo)熱油) | 1套 |
【案例詳解】唐山建龍焦化公司具有年產(chǎn)80萬t焦炭產(chǎn)能,2012年11月30日建成投產(chǎn)了處理能力為26t/h利用焦?fàn)t煙道氣余熱負(fù)壓蒸氨處理焦化廢水裝置,該裝置利用2#焦?fàn)t煙道氣余熱進(jìn)行負(fù)壓蒸氨,實(shí)現(xiàn)了安全、穩(wěn)定運(yùn)行;與傳統(tǒng)直接蒸氨工藝比較,年直接經(jīng)濟(jì)效益813萬元(節(jié)省蒸汽、減少焦化廢水和回收煤焦油的正效益,扣除抽風(fēng)機(jī)、循環(huán)泵和真空泵的電耗費(fèi)用)1575萬元(蒸汽價(jià)格按200元/t、電價(jià)0.65元/kWh、蒸氨后廢水處理費(fèi)25元/t),相當(dāng)于噸焦效益10元以上,1年即可回收裝置的投資。









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